綜采工作面為避免順槽皮帶機機尾的頻繁移動,會在刮板輸送機和順槽皮帶機之間使用轉(zhuǎn)載機進行轉(zhuǎn)載輸送煤炭。為確保轉(zhuǎn)載機落煤點煤炭能夠完全轉(zhuǎn)運到皮帶機上,司馬煤業(yè)公司對之前的轉(zhuǎn)載機機頭收煤鐵板裝置進行優(yōu)化改進,提高了外移轉(zhuǎn)載機的安全性,減少了生產(chǎn)事故頻率。
之前在轉(zhuǎn)載機機頭擋板位置安裝有收煤鐵板裝置,一般情況下該收煤鐵板通過螺栓固定在機頭擋板上。“由于每個工作面的現(xiàn)場地質(zhì)條件不同,巷道坡度起伏變化,在外移轉(zhuǎn)載機時,固定在機頭擋板上的收煤鐵板裝置常常容易變形損壞,或會劃壞撕裂皮帶造成生產(chǎn)事故,影響工作面的正常生產(chǎn)?!痹摴揪C采隊技術(shù)員李宇統(tǒng)針對改進之前的情況做了簡單介紹。
為解決這一問題,該公司綜采隊的技術(shù)團隊通過現(xiàn)場多次調(diào)研后,對該裝置固定方式進行優(yōu)化,將收煤鐵板固定在可伸縮千斤上,當(dāng)巷道坡度變化時通過操作手把伸縮千斤改變收煤鐵板的固定高度,避免了巷道坡度起伏變化影響,確保任何狀態(tài)下外移轉(zhuǎn)載機都不受影響。經(jīng)過這樣的優(yōu)化改進,不僅解決了實際問題,還在多個方面產(chǎn)生了積極效益。
據(jù)記者了解,該收煤鐵板進行優(yōu)化設(shè)計改進使用的4根可伸縮千斤,是閑置多年又再次盤活的“廢舊品”,首先達到了降本增效目的。其次,優(yōu)化改進后的該裝置帶來的經(jīng)濟效益同樣明顯,僅每年減少發(fā)生撕裂皮帶事故1次來算,就可增加經(jīng)濟效益約300萬元。
來自該公司綜采隊參與其中的技術(shù)員李宇統(tǒng)告訴記者:“使用了改進后的裝置后,還沒有發(fā)生過收煤鐵板變形損壞情況,也沒有發(fā)生過收煤鐵板劃破撕裂皮帶現(xiàn)象?!?/p>
(文 黃河洋 牛芝瑞 米慧君)
責(zé)任編輯:郝佳麗